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长内壁光滑整洁圆形度高的目的,而镗磨的过程中又会不可避免的产生局部高温高热,易产生局部二次应力,所以就算有强制风冷,镗磨的速度依然被限定得很慢,每小时的工作步进距离不到20毫米。
得益于技术的进步与制造工艺的成熟,第2157厂汽缸车间已经可以在车间内对汽缸进行粗镗,而且是采用两台机器人同时作业,完成粗镗之后的汽缸最后只需要一轮高精度的精细镗磨便能达到使用需求。
蒸汽弹射器生产周期漫长,最大的困难就在于汽缸通长的镗磨过程实在缓慢,一组汽缸从铸件进厂到完成精细镗磨,整个工期需要一年时间,更为麻烦的是,由于汽缸的精度制约了活塞的精度,因而弹射器汽缸内膛被检测合格之后,才会以其最后镗光的精度尺寸来制造四个活塞,其中有三个是备用。
弹射器所用活塞长达6米重达3吨,是用6025铝合金制造而成,加工采用精铸加切削的方式生产,而且由于活塞工作之时会承受很大的作用力,也经常被高过载考验,因而活塞端面需要加工出许多的凹面和连续凸起,即在确保活塞强度之下提高端面面积增大压力转化为推理的接触面积。
众人继续前行,很快就来到了活塞加工车间,由于活塞有七个活塞环用于闭气,这种非闭合的活塞环都是采用特种材料制作且截面形状复杂采用的是压力腔设计,让引入汽缸内的高压蒸汽能将其压紧在汽缸壁进行闭气,受制于汽缸为c形而导致的闭气环效率不足,所以才会让单个活塞配置七个闭气环,这也是考虑到水平放置的汽缸会让闭气环在重力作用下,导致闭气环底部和汽缸壁过度摩擦而造成偏磨损坏,坏了一个之后还有另外几个作为闭气补充,但要是最后一个闭气环都不能正常闭气了,弹射器也就该回厂大修了。
站在车间内中央通行黄线内,蒙武易指着一片热闹景象的加工场景,介绍道:“蒸汽弹射器大多数时候出现大修需求,都是因为闭气环失效所致,也就是出现了偏磨现象,为了解决这问题,我们首先得用上当初生产活塞之时多生产出来的两三个备用活塞,它们当初都未加工其表面,所以弹射器解决偏磨,就对汽缸内壁再进行一次精密加工即可,在较短的周期内便可以让弹射器恢复作业能力,这也是为什么我们的蒸汽弹射器设计使用寿命是15年,却需要4至5次大修的原因!”…;
“那‘世民’号航母为何四个弹射器组都要更换呢?”唐仁辉不解的问道。
“这不一样,我刚刚所讲的是弹射器回厂大修仅仅是因为偏磨现象,这一故障的大修周期最长不过三周,可‘世民’号航母的不仅仅出现了偏磨现象,还有其他方面的问题!”
蒙武易没有继续说话,而是带着众人离开了汽缸车间,来到了一个门外竟然有荷枪实弹岗哨的车间前,这才说道:“这么说吧,每一艘航母的弹射器组都得配置一个关键性的部件,那就是蒸汽变速率阀门,‘世民’号航母的故障中,还包括这些个阀门已经出现了质量问题!”
“这个我知道,刚开始问世的蒸汽弹射器,只要弹射员摁下弹射按钮,憋足了气的蒸汽弹射器让开关阀瞬间打开,蒸汽不受控制的快速冲进汽缸内推动活塞,以至于被弹射的舰载机飞行员感觉像是被一炮轰了出去一样!”
唐仁辉的解说得到了蒙武易点头赞同,他带着众人慢慢走进这个关键性部件生产车间,同时说道:“当初的确是像唐部长所说的那样,我们的弹射器启动之时高压蒸汽直接涌入储压罐,弹射器瞬间就会产生两百吨左右的推力,让二十多吨重的喷气式模拟舰载机和测试飞行员假人产生了过大的纵向过载,飞机机体承受不住,人体就更加承受不住。
“因而,后来我们才考虑加入一个变速率阀门,让弹射初期涌入较少蒸汽,然后随着弹射的继续进行,注入
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